工业电炉的应用:解决措施和实施效果
来源:开封市华能电炉有限公司
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作者:huanengdl
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发布时间: 2017-05-20
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改进后的加料口投入运行后,解决了人炉物料因撞击料筒粘结到炉墙上而形成粘柱的问题。同时在加料口内安装物料输送风装置,一方面,防止物料在料筒内粘结,改变物料人炉方向;另一方面,补充一定量的二次风,增加烟气中的游离氧。
2004年底工厂在Ausmelt炉大修期间,对Ausmelt炉的加料口进行了改造,改造后的加料口。加料口的尺寸扩大,加料机侧的内衬坡度加大,物料沿抛物线人炉不再与前后内衬相接触。
改进后的加料口投入运行后,解决了人炉物料因撞击料筒粘结到炉墙上而形成粘柱的问题。同时在加料口内安装物料输送风装置,一方面,防止物料在料筒内粘结,改变物料人炉方向;另一方面,补充一定量的二次风,增加烟气中的游离氧。
控制料量波动
增加1台圆盘制料机,避免单台圆盘制粒机超负荷运行造成的料量波动。另外,对制粒机的刮刀进行改进,延长其使用寿命,减少检修刮刀引起的料量变化。
在7号皮带机头部安装料量均衡器,移动皮带加料机上安可调性刮板,尽量实现入炉料量均衡。
以上项目的实施大大降低了Ausmelt炉的停炉时间,由此造成的单体硫超标事故明显下降。
增加套筒风氧气量
将喷枪风与氧气引入喷枪的套筒风管内,加大套筒风的流量与氧气浓度,经过一段时间的运行,基本上杜绝了烟气单体硫超标的现象,但又造成余热锅炉下降烟道烧结,为此终止了向套筒风补入氧气。但喷枪风仍然进入喷枪的套筒风管。
控制块煤与燃油加入量
(1)控制块煤的加入量,严格执行生产指令与技术要求;停炉换枪时块煤加入量应根据停炉时间的长短确定。另外下喷枪时待炉内剩余的块煤烧尽后,再进入正常的熔炼状态。
(2)调整燃料时幅度要小,每次燃油调整量小于50kg/h,时间间隙大于15min。在确保氧量充足的前提下加大用油量。
其他措施
(1)控制入炉铜精矿在1.1-1.2;严格每小时入炉的总碳量、总硫量,根据化验结果调节喷枪风与氧气的流量;
(2)在保证熔池表面烟气温度(以炉体上部温度计的读数为参考值)正常前提下,合理控制入炉块煤的加入量;将炉渣成分控制在一定范围内
(3)保证足够的喷枪风量和相对高的熔池温度,使物料入炉后混合迅速,氧化反应充分;
(4)在控制合理冰铜品位的前提下,采用较高 的水份;
(5)提高氧气流量,控制系统的稳定性。
实施效果
针对单体硫浓度超标产生的原因采取了相应的措施后,Ausmelt炉烟气中单体硫超标情况明显好转,措施实施前后Ausmelt炉烟气中单体硫浓度。
出现单体硫时的解决方案
(1)有关部门尽快提供烟气成分的检测结果。安装SO2和其他烟气成分的在线分析仪,做到早发现早处理;
(2)单体硫出现后,停止继续向Ausmelt炉内加入混合物料,上提喷枪使枪头部开熔池表面;
(3)将皮带机上的物料卸下,改加小料量的块煤保证炉内熔池的温度,将喷枪上下移动,改善熔池状况;
(4)恢复生产时,将喷枪挂渣后,插入熔池表面以下100~300mm,逐步提高加料量和富氧浓度,直到生产稳定为止。
结束语
针对Ausmelt炉烟气中单体硫超标这一现象,从理论上认真分析,结合生产实际找出造成单体硫超标的具体原因,采取了改造加料口的、控制料量波动、增加套筒风氧气量、控制块煤与燃油加入量等措施,2006年生产以来,Ausmelt炉烟气中单体硫浓度状况明显好转。
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